在寧夏伊利乳業有限責任公司里,創新改善的熱潮如同夏日烈陽般炙熱。而朱振,一車間生產部的成本分析專員,更是這場熱潮中的一股清流。他有一個特別的稱號——“愛掏地漏的朱振”。
淡奶油品項是寧夏工廠與奶酪事業部協作品項,其生產線在整個伊利集團僅此一條、別無分號。朱振分析大量數據后發現,淡奶油是一車間的成本損失最大的品項,出成率相對較低,比其他品相的損耗率高出不少。這個發現讓一直“摳摳搜搜”“從來都想一分錢掰成兩半花”的朱振心頭一驚。
問題出在哪里?那段時間里,朱振每天都像“偵查兵”一樣穿梭在現場進行排查,他追蹤著淡奶油的每一個足跡,從淡奶油配料過程、UHT進排料過程、灌裝機啟停機、成品裝箱、入庫損失、采樣損失等全程進行“跟蹤”。
在跟蹤進排料的過程中,為了精準測算那些悄然流失的牛奶,他會將車間涉及的地漏挨個掏開,用桶接住,從而匡算排進地漏的牛奶量,同事們打趣地叫他“愛掏地漏的朱振”。
通過多日的偵查,朱振最終鎖定最大的損失點在前處理超高溫及無菌罐進排處,這個發現讓他高興得像個孩子一樣,立刻聯系有關聯的部門,申請對參數設備進行改造升級。
朱振在跟蹤排料過程中,挨個掏開地漏,匡算排進地漏的牛奶量
隨后一段時間里,“愛掏地漏的朱振”暫時放下了他的“掏寶”工具,每天與設備、研發人員、質量工程師、操作人員請教、溝通、討論,在現場進行測量。
經過多次測試后,大家對進料參數進行修改,同時,也對排料參數按照相應管道線路的長度進行修改。全部合格后,對無菌罐的進排參數進行修改,經驗證,無菌罐排料30秒內,樣品全部合格,基于這個發現,他們將排料參數由90秒變更為55秒。
實施這一系列舉措后,淡奶油的出成率大幅度提升,一年下來,可節約459萬元。
改善成功后,“愛掏地漏的朱振”開玩笑地對同事說道:“你看,通過創新完成降本增效簡直易如反掌啊!咱們就應該待在現場,多想、多看、多做,只要敢想,勇于實踐,成功自然水到渠成。”
(伊利集團 張亞楠)